综采工作面上隅角瓦斯治理技术

时间:2024-12-27 03:49:55 来源:作文网 作者:管理员

摘要:分析综采工作面上隅角瓦斯运移规律,针对性地采取了本煤层预抽、高位钻场裂隙带抽采、埋管抽采等方法抽采瓦斯;留设尾巷通风、布置低位瓦斯排放巷、均压平衡法等方法风排瓦斯相结合的方式治理上隅角瓦斯,有效地控制了บ瓦斯预警,杜绝了瓦斯超限。

关键词:瓦斯治理 上隅角 瓦斯预警 抽采

1 上隅角瓦斯运移规律分析

1.1 瓦斯扩散方式分析。在正常通风条件下,综采工作面上隅角的瓦斯在空气中扩散有以下几种形式:①瓦斯分子自由扩散。②瓦斯对流运移。③空气无规则紊流脉动引起的瓦斯紊流扩散。④瓦斯弥撒。⑤瓦斯的驱替运移。

1.3 U型通风方式介绍。综采工作面采用U型通风时,上隅角因受落煤瓦斯和采空区涌出瓦斯的双重影响,加之通风不畅,瓦斯预警甚至超限已成为必然。实践证明,通过增加工作面配风量来解决上隅角瓦斯问题收效甚微。

2 上隅角瓦斯治理技术

通过实践对比,并进行优化筛选,最终确定以“抽采为主、风排为辅”的瓦斯➳治理手段。首先加强抽采,降低本煤层瓦斯含量、采空区瓦斯浓度和高顶裂隙带瓦斯浓度,从根本上降低工作面瓦斯涌出量,降低上隅角瓦斯预警风险;同时加强通风瓦斯管理,通过布置低位瓦斯排放巷、留设尾巷通风、均压平衡法等方法,改变采空区流场,控制上隅角瓦斯浓度,从现场管控上严格执行“控制瓦斯预警,杜绝瓦斯超限”的理念。

2.1 综采工作面瓦斯抽采技术。为了从根本上治理综采工作面上隅角瓦斯预警,在7603综采工作面采用以“本煤层预抽为主、多种手段相结合”的方式,提高抽采效果。共计采用了本煤层预抽、高位钻场打设顶板裂隙带钻孔抽采、上隅角埋 ツ管抽采上隅角瓦斯的手段,降低工作面整体瓦斯浓度,将高浓度瓦斯与作业 ☻人员分离,改善了作业环境,提高本质安全性能。

2.3 留设尾巷。因7603工作面回风巷与76采区的放水巷沟通,具备变Y型通风条件,且避免了增掘专用回风巷,故采取在回风巷里段打设2道永久调节风门,控制尾巷通风量;回采期间紧跟支架后尾梁、紧贴采空区矸石用厚度为150mm的方木打设1.5m×1.5m的木垛,木垛间距为1m,加强采空区回风巷支护,尽量保证尾巷通风断面,改造工作面通风方法、改变上隅角流场来控制上隅角瓦斯浓度,具体情况见图1:

图1 综采工作面变Y型通风时风流流场及瓦斯运移方向

2.4 均压法治理综采工作面瓦斯。工作面回采期间瓦斯测定数据显示,采空区涌出瓦斯量占总量的45-50%,其中90%以上均由采空区漏风从上隅角带出,且根据采空区涌出瓦斯受顶板垮落、周期来压等因素影响,有周期变化性和突发性,控制难度较大。由此可见,控制好采空区瓦斯流向,不仅能有效地控制工作面整体瓦斯涌出量,更能使上隅角瓦斯浓度波动幅度和频率大幅降低,从而更好地控制瓦斯预警和超限。

根据7603工作面自身地理位置、煤层赋存条件、巷道布置特征等,制定了通过控制回风巷风量、增加尾巷和瓦排巷配风,进而改变上隅角风流方向、平衡采空区负压的方法,最终达到采空区瓦斯流向尾巷或保留在采空区内部,降低工作面回风流和上隅角瓦斯浓度的目的,调整前后风量、瓦斯数据见表1:

3 现场管理

3.1 停机管理,即机组在瓦排巷至回风巷间割煤时、放顶时、掐管时、打设木垛时,停止割煤,待作业完毕恢复正常后方可作业。

3.3 加强顶板维护,割煤期间,顶板破碎时必须及时移架,升起防片帮板,架间缝隙大于200mm时,必须及时打开侧护板。

3.4 严格执行放煤管理制度,在瓦排巷正下方前后3架放煤过程中,必须见矸,并将碎矸石放尽,保证瓦排巷通风效果。

3.5 加强巷道维护,每旬安排专人检查瓦排巷巷道支护情况,并测定巷道风量,发现异常,及时组织人员加强支护。

3.6 加强瓦斯涌出量分析,制定瓦斯曲线分析制度,安排专人每天分析该工作面各测点瓦斯曲线,发现异常及时汇报并深入现场处理。

3.7 加强上隅角瓦斯管理,作业队组安排专人看护上隅角瓦斯传感器,观察数据变化情况,发现异常及时汇报、处理。

3.8 加强特殊环节管控,初采时、初次来压期间、周期来压期间、过地质构造、过联络巷、过地质异常区等,及时安排相关专业人员跟班,确保安全生产。

3.9 加强尾巷管理,在工作面上隅角和尾巷里段口打设栅栏,按瓦排巷管理标准管理,严禁人员无计划进入该区域。如特殊情况确需在该区域活动,必须编制专项安全技术措施,并在停产情况下确保安全方可进入。

4 结语

低位放顶煤综采工作面上隅角瓦斯治理,是煤矿瓦斯管理的重点,只有因地制宜地制定综合治理措施,才能有效地控制瓦斯预警,杜绝瓦斯超限,从根本上杜绝瓦斯事故的发生,促进煤矿安全、高效、健康地发展。五阳煤矿7603工作面根据现场情况,制定了“抽采为主、抽排结合”的治理模式,在风量严重受限的情况下,已实现包括初ถ采、初次来压、周期来压、过联络巷、过断层、过异常区等特殊环节在内6个月无瓦斯预警,取得了明显效果,保证了工作面安全、高效生产。


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