某炼钢厂50吨转炉底吹系统技术方案及设备选型

时间:2024-11-10 16:42:04 来源:作文网 作者:管理员

顶底复吹 转炉改造

1前言

2炼钢厂改造前工艺及设备现状

2.1工艺状况

2.2设备状况

转炉选用的是活炉底,耳轴只有3个通气孔,配套的旋转接头只3个通气孔,没有底吹阀门系统,转炉的控制系统为西门子控制系统,吹炼PLC为西门子S7400系列,操作画面是Wincc。

3改造方案确认

3.1概述

氮气、氩气送至底吹阀站,一个阀站对应一座转炉,阀站内有一条控制主管路,三条控制支管路,每ว条管线单独控制一块透气砖,管线设备✪有旁通阀。从阀站出来的管线经转炉旋转接头送至底的透气砖上。

阀前氮气压力≥1.0~1.3Mpa,流量40~400Nm3/h。

3.2转炉底吹气工艺参数

复吹型式:弱搅拌型复吹方式

底吹气体种类:氮气(N2)

底吹气体介质要求:氮气要求无油,气体杂质(特别是H2O,O2)含量小于百万分之一。

透气砖型式和块数(每座转炉):针管式透气砖3块

3.3气路设计

50吨转♥炉炉底透气砖设计为3块,现有转炉短耳轴旋转接头有5个通道,其中2个通道为炉帽冷却水通道,一进一出,另3通道进气管。

转炉底吹系统原则上设计成一个通道对应一块透气砖,能够实现一对一控制,如果一块砖堵塞,也不会影响另外砖的流量、压力控制。

3.4工艺设备

旋转接头:安装在转炉耳♋轴上氮气供气通道,要求旋转接头通水与通气分开,通气通道内不会进水,配套选型旋转接头能满足工艺要求。

3.5控制仪表设备

压力测量仪表:测量氮气总管和各支管的压力,信号送至PLC中,现场配有减振压力表。

快速切断阀:氮气总管和各支管配有快速切断控制并由PLC控制,能保证总管控制及各方管分开控制,总管总管压力调节阀:控制氮气总管压力,PLC控制,控制气源压力0.5~0.7MPa电磁电源DC24V、输入信号ON/OF,公称通径DN50公称压力2.5MPa,输入信号4~20mA,调节后压力0~1.3MPa。

流量计:测量总管及各支管氮气体流量,信号送至PLC中,是控制底吹流量调节阀的关键。

4自动控制系统

本次改造在原有转炉吹炼控制系统基础上,充分利用原有自动控制系统网络架构及硬件设施,底吹和顶吹控制共用一台S7-400PLC,将此次改造所需的仪表检测及仪控设备信号接入系统备用I/O点,根据工艺要求进行编程实现对底吹阀站系统各调节、控制阀及压力、流量进行控制。整个控制程序采用模块化设计与STEP7语言相结合的方式编制。HMI界面采用Wincc6.0,可有效保证操作人员对底吹阀站系统各压力、供气流量进行监控并进行根据工艺情况进行调整。整个改造项目在实施过程中未增加PLC系统的投资。

控制方式:

(1)手动方式:在该方式下,设备由主控室控制。操作人员可以对底吹过程中底吹氮气流量的设定值进行手动设定。

(2)自动方式:根据转炉吹炼的不同阶段,对底吹氮气的流量进行控制。吹炼之前,由操作人员对吹炼模式中的底吹方案进行修改确认。底吹方案包括根据转炉的状态设定各阶段的吹氮流量等项目。PLC将按照底吹方案中氮气流量设定值自动进行调节。在此次改造中底吹采用两种模式进行吹氮,一种为转炉维护模式,即转炉处在进铁水、取样、出钢及停炉维护过程中,此时支管流量设定为20Nm3/h,总管流量设定为60Nm3/h;另为吹炼模式,此时转炉处于冶炼周期,根据氧枪开氧吹炼信号,PLC自动将支管流量设定为40Nm3/h,总管流量设定为120Nm3/h。也可根据工艺要求做进一步优化和调整。

主要控制功能块

(1)底吹流量控制:根据底吹方案中流量设定值,自动分配各支管调节流量,维持底吹总流量。

(2)底吹流量累计:对底吹N2进行单炉流量和总流量累计,计算消耗量,单炉次流量自动累计,总流量可经授权的操作人员可以清零重新进行累计。

(3)底吹压力控制:PLC设定,由操作人员手动输入压力设定值,调节阀自动调节。

(4)支管透气砖堵塞判断:当支管流量调节阀后压力高于某一设定值,而流量小于某一设定值,延时判断,则认为透气砖堵塞。

5结语

为了节约技改费用,炼钢厂工程技术人员对炼钢厂12♀0吨提钒炉顶底复吹系统进行消化,对3座50t转炉进行改造,自行设计转炉底吹系统并对设备选型及自行安装,不但提高了工程技术人员业务水平,取得了显著的经济效益及社会效益。


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