水轮机主轴密封结构的优化改造
【摘 要】水轮机是一种广泛应用于水利工程中的设施,由于某种原因其密封结构在使用过程中经常出现故障。因此,笔者在本文中主要就其工作原理以及故障原因做一分析,以便为这类设施更好地服务于水利业提供可靠的建议。
【关键词】水轮机;主轴;密封结构;改造
1 基本情况
2 水轮机主轴密封的作用及工作过程
当机组处于静止状态时,工作密封空腔内是无压的,橡胶密封块在座内靠自重沿定位销自由下落到底部。而围带此时已接通0.7~0.8MPa的压缩空气,其非约束部分受压鼓起,与水轮机轴紧密接触,从而阻断尾水窜入水轮机顶盖的通道,起到密封作用。
开机时,为避免围带与主轴的磨擦,在机组启动前,运行人员就✌使围带排气卸压。同时,为防止围带卸压后尾水大量窜入顶盖,运行人员开启0.25 MPa压力的清洁水通入工作密封座上腔,使密封橡胶与转动环密封面紧密接触,阻断窜水通道,起到密封作用。
停机时,当主轴完全静止后,运行人员使围带通入压缩空气,并关闭密封座上腔的压力水。
3 故障现象
4 原因分析
从四川江口电厂机组的情况来说,在水轮机各种密封装置中,存在磨擦运动可能的只有检修密封和工作密封两种。 前者有3种情况可能发生运动磨擦: a 开机时围带尚未排❦气卸压,机组就运转起来;b 停机时机组尚未静止,围带就被充入压缩空气;c 机组停机期间,由于导水叶漏水过大,机组自转。对于检修密封来说,无论发生哪一种运动磨擦,其磨擦面始终浸泡在水中,其结果虽然会损坏围带。对于后者,它虽然被固定在活塞座里,只能作上下运动,不能作圆周运动和径向运动,但是,转动环却是随主轴一起转动的。显然,橡胶密封块存在运动磨擦。但密封活塞是靠清洁水流作为其磨擦面的润❤滑介质的,因此必须对橡胶密封块的工况作进一步剖析。
密封橡胶块安装在密封座里,密封座中均布2根*8 mm的定位销,限制橡胶块只能作上下运动,不能作环向运动和径向运动。。
在橡胶块上下端面之间有4个均布的*4 mm通流孔。发开机令后,密封€座上腔接通0.25 MPa 的清洁水流,使密封橡胶块与转动环密封面紧密接触,当橡胶块与转动环接触后,接触面之间就产生了流动的水膜。这时如果机组开始运转,转动环与橡胶块的磨擦实质上就是与流动水膜的磨擦。 流动水膜不仅保护了密封橡胶块,还将磨擦引起的热量带走。
但在密封橡胶块的工作过程中,也可能出现下面几种情况:
(1)由于我厂机组在空载以下运行时顶盖排水压力为负,即顶盖水是向下吸,如果压力水开启后橡胶块首先被水压顶紧,通流孔被转动环封堵,在磨擦面间就不能产生℉流动水膜。此时如果机组转动,那么在启动初期将出现短时的干性磨擦或临界干性磨擦的情况。机组就会出现焦臭味甚至研磨成橡胶颗粒。
(2)转动环上的不锈抗磨板脱焊开裂上翘,机组在转动时,锋利的板面接口就会削割密封橡皮。
(3)在运行过程中,漏水量的大小与橡胶密封块有关,如果密封橡胶太硬,压力水不足以使密封橡胶块的喇叭口撑开,这样橡胶块与转动环密封面就不能紧密接触,使清洁水和尾水大量进入顶盖导致机组漏水量增大。
(4)停机时,如果压力水关闭后没橡胶块有复位,卡在顶起位置,那么在下次开机时,橡胶块被压力水压紧,这样就在橡胶块与转动环密封面之间形成一定的空间间隙。此时如果机组转动,大量的尾水和清洁水就会涌入顶盖,造成漏水量增大,以至水导被淹。
(5)工作密封座腔锈蚀,橡胶密封块在腔内摩擦增大,动作不灵活。
那么,有橡胶块没有可能卡在顶端呢?为此对的橡胶块受力情况进行分析,转动环在某点的速度方向V是其作圆周运动的切线方向,其磨擦力f的方面与V相反。由力学性质可知,密封橡胶块工作中所受的力除重力mg、水压力P(且P>mg)外,还有由磨擦力产生的力F’,且F’=f。在F’的作用下,橡胶密封块有随转动环转动的趋势,但受到定位销的约束,于是出现橡胶密封块与定位销紧紧贴合的结果。
由此可见,如果存在定位销倾斜、生锈、或橡胶密封块定位销孔变形,工作密封座腔内锈蚀等不利情况,则橡胶密封块在机组静止后就有可能卡在顶端。
拆下主轴密封座和密封橡胶块后,清楚地看到定位销向机组转动方向弯曲,橡胶密封块严重磨损,转动环上的不锈钢密封面接口因脱焊向上翘起,工作密封座内腔锈蚀,可以认为,四川江口水力发电厂三台机组在开机时,由于压力水开启后橡胶密封块先被水压顶紧,通流孔被转动环封堵,使得磨橡胶密封块擦面在开机的空载阶段不能产生流动水膜, 开机时转动环与活塞之间出现干磨擦或临界干磨擦,造成橡胶密封块严重磨损,机组并网后,随着顶盖水位的上涨和在机组振动和转轮室水力脉动的交替作用下,水流才逐渐进入磨擦面,磨擦面间的水膜才恢复正常。此时随着负载的增加,漏水量也慢慢的变大。运行中,如果因其它原因导致橡胶密封块发卡和排水泵进水管口被堵,那么,水导也就会被淹。
5 技改措施
(1)重新焊接转动环上的不锈钢密封面并加固,接口处理平整光滑。
(2)定位销由*8mm增大到*14mm,且改用不锈钢制作,这样做既增加销钉强度,又避免销钉生锈长垢。不会在运行中由于销钉发生弯曲和生锈引起密封橡胶块发卡。
(3)封堵橡胶密封块定位销孔端口,减少清洁压力水从定位销孔间流失,保证清洁水压力从而压紧橡胶密封块。
(4)将橡胶密封块下端面的通流孔沿转动方向磨成楔槽,通流孔上端的孔径不变。使橡胶密封块与转动环的磨擦面间形成楔形间隙。这样即使压力水开启后橡胶密封块首先被水压顶紧,通流孔被转动环封堵,但在楔形间隙间会充满清洁水,当机组转动后,转动环就能将水带进磨擦面,并在磨擦面间形成流动水膜。不会再出现干摩擦。
(5)工作密封座内腔改为不锈钢材质,处理光滑平整,使橡胶密封动作灵活。
(6)换新的密封橡胶块,选用相对松软的密封橡胶。
(7)恢复检修密封,加强对运行人员培训,每月对检修密封进行核验。
经过以上的技术改造后,三台机组的运行效果得到明显的提升。在满负荷运行时,顶盖排水泵平均15分钟启动一次。空载时机组没有了橡胶焦臭味,而且可在空载时长时间运行。投运两年来,水压稳定,运行可靠,表明改造方案思路正确,措施有效,既解决了生产中的实际问题,又满足了安全生产的需要。
参考文献:
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