1000MW超超临界锅炉频繁冒正压的原因分析和处理方法
【摘要】本文针对1000MW超超临界锅炉炉膛正常运行冒正压的原因进行了分析,认为冒正压的原因主要是吸风机静叶调节性能不佳、锅炉送风量波动过大和燃烧调整等影响所致,针对以上原因采取相应措施,减少了锅炉冒正压次数,降低了锅炉对环境的粉尘污染。
【关键词】直流锅炉;炉膛;冒正压;粉尘;PM2.5;吸风机
一、引言
邹县电厂四期工程两台1000MW燃煤汽轮发电机组,电力通过500kV输电线路送入山东电网。锅炉为高效超超临界参数变压直流炉,采用单炉膛、一次中间。再热、平衡通风、运转层以上露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。设计煤种,校核煤种:兖矿煤和济北煤矿的混煤。制粉系统采用正压直吹式,设有两台50%容量的动叶可调轴流式一次风机提供一次热、冷风输送煤粉。采用两台静叶可调吸风机和两台动叶可调送风机。喷燃器共48只,采用油枪与煤粉燃烧器一体的旋流筒体式结构,分三层前后墙对冲布置。每台锅炉配有6台双进双出、单电机驱动钢球磨。
二、锅炉炉膛冒正压的危害
随着经济的发展,社会对大气环境的污染越来越重视,PM2.5也成为广大民众关心的重要指标,而燃煤锅炉的粉尘污染无疑也是造成PM2.5指标升高的原因之一,本文从如何减少锅炉炉膛冒正压的次数来分析原因,采取措施从而降低对环境的粉尘污染。
锅炉正常运行中,炉膛负压保持在-100Pa左右,由于煤质变化、负荷扰动等原因,炉膛负压难免会波动,甚至会出现冒正压的工况。炉膛冒正压会污染环境,造成锅炉周围粉尘浓度偏高,严重的冒正压甚至会造成观火孔等锅炉不严密处往外喷火,有安全隐患。炉膛冒正压虽然是常见现象,但也是属于机组主参数超限的范畴,所以在保证机组整体安全运行的前提下,有必要对炉膛冒正压的现象进行控制。
三、锅炉炉膛冒正压的原因分析
炉膛冒正压的原因主要有以下几点:
(1).吸风机静叶调节性能不佳
机组投产初期,吸风机静叶调节特性不稳定,一定的抽吸烟气量,静叶调节幅度过大或过小,引起炉膛负压波动过大,或者静叶本身动作时发生卡涩,有突然关小或突然开大现象,引起吸风机出力突变;
(2).送风机的风量波动过大
二次风量测点指示质量不高,有时会出现因测点探头原因引起逻辑内的二次风量波动,而实际的二次风量是稳定的,由于逻辑内的二次风量作为炉膛负压的主反馈量,从而造成炉膛负压不稳定;
(3).一次调频动作幅度过大
(4).炉膛燃烧不稳定
典型的例子是在炉膛底部捞渣机放渣时,为使送风量不至过大,炉膛内需维持微负压,也就是锅炉持续冒正压;
(5).机组在“R”模式运行
1.负荷波动大;
2.负荷变动率高;
3.燃料主控波动可达30;
4.主汽压波动大;
由此造成的结果是汽机高调门调节幅度大,100%~80%;锅炉主控调节炉膛风量,炉膛风量调节幅度大;吸风机静叶频繁大幅调节,炉膛负压设定在-110pa,炉膛冒正压现象频繁出现。
(6).减温水量变化大,主汽压波动大;
在主再热汽温、各壁温接近超温的边缘时,运行人员会加大减温水量,由此引起机组各主控波动幅度过大,进而引起炉膛负压波动冒正压。
四、减少炉膛冒正压的几项措施
避免炉膛冒正压的直接途径是提高炉膛负压设定值。炉膛负压关系到炉内烟气流动和风机耗电率,正常设定值是-100Pa,既能保证炉内良好的燃烧和烟气流动,又兼顾了风机耗电率。
(1)针对吸风机静叶调节迟缓的原因,分析为静叶调节机构底座不稳固,电动执行器的调节性能所致,经过#8机组大修处理,对两台吸风机静叶调节机构底座加固、升级电动执行器控制板等工作,目前,吸风机静叶调节性能基本满足要求。
(2)二次风量波动大的问题,已得到有关部门和人员的重视,测点的脏污是导致风量波动的主要原因,因此由检修公司制定了定期吹扫二次风量测点的工作;同时,监盘人员加强对锅炉送风量的检测,及时发现风量波动,关注测点指示是否准确,在其未造成大的影响时就将缺陷消除。
(3)对于一次调频对负压的干扰,解决的方法是在一次调频动作初期,手动设定负压值,将炉膛负压加大,负荷阶跃完成后,再将设定值调至正常,可以避免炉膛冒正压的现象。ร
(4)炉膛负压波动是引起炉膛冒正压的原因之一,维持炉膛压力稳定,实际上是维持燃烧稳定。进入炉内的燃料差别较大,运行操作上要时刻调整,我们上班时除了要了解入炉煤质外,还要从运行方式、燃烧调整、缺陷检查、事故处理等各方面入手,保证燃烧稳定。
(5)机组在“R模式运行”,可通过手动跟踪设定炉膛负压的方式减缓负压波动幅度,虽然可以减少炉膛冒正压的次数,但会加剧负压的波动幅度,降低机组运行的安全。
(6)对于主再热汽温、各壁温接近超温的边缘时,运行人员会加大减温水量,由此引起机组各主控波动幅度过大,进而引起炉膛负压波动冒正压。对于这种情况,需要人员提前判断、提前调节, ϡ减小减温水的变化幅度,减小主控的变化幅度。
五、结论
经过连续不断的努力,除去机组在“R”模式运行和一次调频动作影响外,单炉每天冒正压次数从年初每天10次左右,降至目前每天3次,冒正压时间从10秒以内降至3秒以内,成效是非常显著的。
正常运行中,影响炉膛负压的因素主要是以上几个,对于机组在R模式下和♀一次调频动作两种情况,在不影响机组安全运行的前提下,我们采取增加监盘力量,提前调整的方法将其影响降到最小,必ღ要时增加监盘人数,尽量减少炉膛冒负压的次数。